“今天的蒸汽单耗比计划低了0.05kg/kwh,省下的成本够买200升机油了!”在班前会上,值班长拿着日成本核算表仔细盘算,脸上满是欣慰。这是bevictor伟德官网煤化工能源公司推行“日成本核算进班组”以来的生动场景。如今,从指标监控到实时调整,从问题攻坚到成效落地,成本意识已深植每个班组、每位员工心中,奏响了降本增效的“协奏曲”。
聚焦指标“细颗粒”,把好成本“每日关”
“成本管控不能等月末算总账,要像盯机组参数一样,每天算清‘明白账’。”这是该公司推行日成本核算的核心思路。围绕厂用电率、煤气单耗、蒸汽单耗、氨水单耗、除盐水消耗等关键指标,将“年度目标”拆解为“每日任务”,建立“计划值-实际值-偏差分析”的闭环管控机制。翻开该公司的核算台账,一组组数据亮眼夺目:厂用电率从8月的12.31%降至今日的11.82%,优于计划值0.5个百分点;发电煤气单耗持续下降,8月实际值1.52m³/kwh,较计划值节省2%……这些数字背后,是该公司“每日盯、实时调”的执着。
靶向攻坚“破难题”,班组聚力出实招
成本管控的关键,在于找准“堵点”、打通“痛点”。面对煤气压力波动、氨水消耗偏高、设备效率不足等问题,该公司各班组化身“攻坚队”,用实招破解难题。煤气单耗曾因焦化炉运行不稳定屡屡超标,该公司组织运行班组主动与焦化厂调度建立“每小时沟通”机制,实时掌握煤气压力变化;监盘人员紧盯锅炉参数,一旦发现波动立即调整风门开度,避免燃烧效率下降。“现在煤气热值再波动,我们也能通过微调让单耗稳在计划内,这是‘每日核算’练出的硬功夫。”当班值长白海明说。
人人都是“成本员”,班组创效结硕果
“以前觉得成本是财务的事,现在才知道,拧紧一个阀门、调快一秒风机,都是在降成本。”这种观念的转变,是日成本核算进班组的最大收获。如今,“每日算成本、每班比指标”成了该公司各班组的常态,从老员工到新入职人员,人人都能了解当天的成本偏差,个个都能提出优化建议。这份全员参与的执着,换来了实打实的成绩。针对氨水消耗偏高的“老大难”,该公司从“源头管控+设备优化”双管齐下,加强入厂氨水质量抽检,做到“车车必检”,杜绝浓度偏差;增加喷枪检查频次,每周拆开清理一次,雾化效果提升30%,使吨蒸汽氨水耗由540g/t降至354g/t,四台炉脱硝综合度电氨水耗降至1.66g/kwh,与目标值1.65g/kwh基本持平。更令人振奋的是,脱硫工艺水泵房通过班组提议完成“小改造”——将10台210KW泵换成1台4KW泵,年省电费和维修费约1.8万元,用“小投入”换来了“大效益”。
从“要我降本”到“我要降本”,从“粗放管理”到“精细管控”,该公司以班组作为成本管控的“最小单元”,正以“钉钉子”精神深耕每一个指标、每一个环节。未来,能源公司将持续擦亮“日成本核算”这张名片,让每个班组都成为降本增效的“主力军”,让每度电、每立方气都创造更大价值,为企业安全、经济运行筑牢根基,在高质量发展的道路上稳步前行。